Class 980 Mr und Lemken Varititan Spezial Edition

  • Hallo zusammen, habe zu den beiden Mods eine Frage. Hab schon Gegoolgelt aber leider nicht so die richtige Antwort gefunden.

    1. Hab den Lemken als Mr Version runtergeladen, konnte aber nich herausfinden warum er nicht im Shop erscheint.
    Wenn jemand das gleich Problem hatte und er eine Lösung weiß, wer ich sehr Dankbar für eine Antwort.

    2. Ebenfalls den Class 980 als Mr. runtergeladen. Ihn zwar noch nicht mit Schneidwerk getestet, aber mit der Pu380.
    Manuelle Bedrieb funktioniert einwandfrei aber wenn ich versuch den Helfer einzuschlalten kommt sofort ungenügende Motorleistung vorhanden und schaltet wieder ab.
    Hab ihn der XML die Motorleistung mal um 1oo Kw mehr eingestellt, will aber leider immer noch nicht.
    Da die MR einstellungen ziemlich umfangreich sind wäre es sehr nett bei welchen Einstellungen man ändern muß das der Helfer geht.

    Da ich das Forum sehr aufmerksam verfolge und mir schon viel geholfen hat, hoffe ich das ich jetzt nicht zu viel ihn ein Thema geschrieben habe.

    Mit freundliche Grüße an alle.

    Danke schön :)

  • Kleine Info für dich..


    Im Zusammenhang mit Mod-Support ist bitte immer - Ja wirklich immer - die Log mit anzuhängen.



    Gerade für dein erstes Problem, wäre dies wirklich von enormer Wichtigkeit.


    Da du noch nicht so viele Beiträge hast, lass ich dein Thema mal ausnahmsweise Offen, sollten nochmals Themen auftauchen, die in den Mod-Support gehen, und die Log ist dazu nicht Ersichtlich, werden diese Ausnahmslos von mir gelöscht. Dies betrifft jetzt nicht nur den Threadsteller.


    Wann lernt ihr es den endlich, Jungs? Ist doch ne ganz einfache Rechnung: Log im ersten Beitrag = Schnellerer Support
    Und das kommt doch wirklich nur euch zugute :huh:


    Egal ob die Log leer ist oder nicht, sobald ein Thema im Mod-Support Bereich eröffnet wird, ist diese bitte anzuhängen.


    Danke euch!


    Christian

  • Hab
    eigentlich schon mitbekommen das immer die Log drin sein soll. Muß aber
    zu entschuldigung sagen das ich jetzt nicht genau weiß was ich mit
    dranhängen
    muß weil ja eigentlich kein Fehler vorliegt den ich ihn
    der Logdatei finden kann. Vor allem beim dem Pflug, hab Sie mir
    angeschaut, konnte aber überhaubt keinen
    Eintrag finden.

    Da
    so viele Leute das Forum lesen, hätte es ja sein können das einer das
    selbe Problem hatte und schon die Lösung weiß. Wird nicht wieder
    vorkommen.

    Kann aber mal die XML vom Class Jaguar dranhängen, sollte das helfen.
    Danke schön

    xml

    [xml]<vehicle type="ClaasJaguar980dirt">
    <annotation>Copyright (C) GIANTS Software GmbH, All Rights Reserved.</annotation>
    <name>
    <en>Claas Jaguar 980</en>
    <de>Claas Jaguar 980</de>
    </name>
    <filename>ClaasJaguar980dirt.i3d</filename>

    <size width="5.5" length="11" lengthOffset="-1.5"/>

    <wheels autoRotateBackSpeed="1">

    <wheel rotSpeed="-58" rotMax="40" rotMin="-40" driveMode="1"
    repr="2" driveNode="2|0" radius="0.74" deltaY="0.2" suspTravel="0.22"
    spring="100" damper="20" mass="1" brakeRatio="1" />

    <wheel rotSpeed="-58" rotMax="40" rotMin="-40" driveMode="1" repr="3"
    driveNode="3|0" radius="0.74" deltaY="0.2" suspTravel="0.22"
    spring="100" damper="20" mass="1" brakeRatio="1" />

    <wheel rotSpeed="0" driveMode="2" repr="0" radius="0.96" deltaY="0.2"
    suspTravel="0.3" spring="100" damper="20" mass="1" brakeRatio="1" />

    <wheel rotSpeed="0" driveMode="2" repr="1" radius="0.96"
    deltaY="0.2" suspTravel="0.3" spring="100" damper="20" mass="1"
    brakeRatio="1" />
    </wheels>

    <accelerationSpeed maxAcceleration="0.7" deceleration="1" brakeSpeed="3" />
    <fuelCapacity>1290</fuelCapacity>
    <fuelUsage>0</fuelUsage>
    <downForce>0</downForce>
    <bunkerSiloCompacter compactingScale="3.75"/>


    <aiTurnThreshWidthMaxDifference value="0.20" /> <!-- we want 20 cm overlap -->

    <aiTurnThreshWidthScale value="0.5" /> <!-- and so, we set a
    "ridiculous" width scale to use the max difference -->


    <realSpeedLevel>7.2 8.7 12</realSpeedLevel> <!-- speedLevel 1,2,3 in km/h -->
    <realMaxVehicleSpeed>40</realMaxVehicleSpeed>
    <realMaxReverseSpeed>20</realMaxReverseSpeed>
    <realBrakeMaxMovingMass>38</realBrakeMaxMovingMass>

    <realBrakingDeceleration>4</realBrakingDeceleration>
    <!-- deceleration in m/s2. 2 = very bad. 3 = bad. 4 = average. 5 =
    good. 6/7 = trucks, cars braking system -->

    <realAiWorkingSpeed baseSpeed="6" maxSpeed="12" minSpeed="2" />
    <realAiManeuverSpeed>9</realAiManeuverSpeed>


    <realAiMinDistanceBeforeTurning>3</realAiMinDistanceBeforeTurning>
    <!-- this harvester needs to handle wide cutter like the easycollect
    1053 -->

    <realSCX>7.4</realSCX>
    <realPtoPowerKW>864</realPtoPowerKW> <!-- only one motor active when not threshing -->

    <realPtoDriveEfficiency>1</realPtoDriveEfficiency>
    <!-- no pto -> engine pto power = engine net power -->
    <realMaxFuelUsage>180</realMaxFuelUsage> <!-- for one motor -->
    <realTransmissionEfficiency>0.8</realTransmissionEfficiency>


    <realMaxPowerToTransmission>400</realMaxPowerToTransmission>
    <!-- not all the engine power go to the hydraulic motors -->

    <realHydrostaticTransmission>true</realHydrostaticTransmission>

    <realCombineCycleDuration>1</realCombineCycleDuration>

    <realUnloadingPowerConsumption>12</realUnloadingPowerConsumption> <!-- KW -->
    <realThreshingPowerConsumption>180</realThreshingPowerConsumption> <!-- KW -->


    <realThreshingPowerConsumptionInc>3</realThreshingPowerConsumptionInc>
    <!-- indication of KW / treshed sqm / s => chopper -->

    <realThreshingScale>0.95</realThreshingScale> <!-- 5% loss when threshing -->


    <turnForwardAngleThreshold>45</turnForwardAngleThreshold>
    <turnBackwardAngleThreshold>10</turnBackwardAngleThreshold>
    <waitForTurnTime>0</waitForTurnTime>[/xml]

  • Crouwler 26. April 2020 um 02:14

    Hat das Thema geschlossen.